洗煤设备正欢快地“唱着歌”,一吨吨原煤源源不断地“流”过洗选生产线,经过“沐浴”,变成了市场上热销的精煤。在鸡矿公司平岗矿洗煤厂生产车间内,平岗矿洗煤专业副总工程师高志英介绍说,通过科技创新、不断地进行小改小革,设备得到了“强筋健骨”,正在发挥着最大活力。
作为鸡矿公司七座洗煤厂之一的平岗矿洗煤厂,多年来,在“吞吐”之间提升着煤炭产品价值,在公司发展过程显现了“洗选阵营”的责任与担当。据了解,今年以来,平岗矿洗煤厂从大处着眼,小处着手,通过小技改降本增效,通过重视解决生产过程的细节问题和瓶颈问题,助推企业提质增效工作再上新台阶。
由于原煤采场变化大,地质结构复杂,当前,平岗矿井下岩石多,原煤硬度又有所增加,在洗选过程中,必然造成溜槽等运输设备磨损大的情况。由于溜槽磨损较大,又必然增加工人的检修劳动强度。据了解,检修人员每两天就要到深6.8米的桶里进行一次焊接,每次检修需要3个小时左右。为减轻职工劳动强度,提高设备使用周期,厂领导班子和技术人员结合生产实际,对溜槽进行了一次“小手术”。该厂利用春节放三天假的时间,技术人员和检修人员一同把原有溜槽改成新型耐磨材料,改造后,这个厂在洗煤过程中既减少了跑冒滴漏,又有效降低了职工劳动强度,提高了设备运行质量,延长了溜槽使用周期。
“改造溜槽的工作原计划是七天工期,经过大家加班延点,仅用三天时间就高质量的完成了更换工作。”高志英说。据了解,更换了新型耐磨材料的溜槽已经运行近两个月,运转效果非常好,达到了溜槽零故障的效果!
井下采场有变化,岩石量增多,产品质量管控难度增大,是困扰洗煤厂指标稳定的难题。如何提高洗选质效是该矿洗煤厂急需解决的问题。经过研究攻关,平岗矿洗煤厂将中煤部分的一个脱介筛转移到矸石部分,这样矸石部分的脱介筛由原来的两块变成了三块,同时工程技术人员又增加筛板宽度。增加了一块矸石脱介筛,使这个厂每小时原煤处理量提高60吨,每小时处理量的提高,也降低了电费和介耗的成本。
问“煤”那得“精”如许?为有源头“技改”来。平岗矿洗煤人虽拥有“肥煤”,却以保质量、守诚信、重品牌的一贯作风,平日“把脉问诊”,令设备“强筋健骨”,一次次小技改促使“老树发新芽”。这也或许就是平岗矿洗煤厂历经17年的历程,依旧能够焕发生机和活力的缘由吧!